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粗苯生产过程中稳定循环洗油质量的方法

1 工艺简介

XXX焦化有限公司粗苯的回收方法为焦油洗油吸收、管式炉加热富油的脱苯法。从水洗氨、氨分解工段来的焦炉煤气直接进入洗苯塔底部,与塔顶喷淋的循环洗油逆流接触,煤气中的苯类物质被循环洗油吸收,从塔顶出来的煤气中含苯要求小于2g/m3 。吸收了粗苯的富油经富油泵送至粗苯冷凝冷却器,用粗苯汽预热,再经热贫油换热器,然后经管式炉加热至180~190℃进入脱苯塔。经管式炉加热到400℃的过热蒸汽通过洗油再生器进入脱苯塔,作为脱苯的热源。从脱苯塔蒸出的粗苯汽进入粗苯冷凝冷却器,被冷凝冷却至30℃左右,进入粗苯油水分离器。分离出来的水进入控制分离器,分离的粗苯入粗苯回流槽,部分粗苯送到脱苯塔顶作回流。脱苯塔底部的热贫油与富油换热后进入贫油冷却器,然后送贫油槽,再送洗苯塔循环使用。

2 存在的问题

粗苯回收率不稳定,平均不足0.8%,增加洗油循环 量后效果仍不理想,经对循环洗油质量跟踪分析,发现循环洗油质量变差。为了解决循环洗油质量变差问题,我们对洗苯塔后含苯和贫、富油含苯进行了跟踪分析,对工艺状况及每台设备进行检查,对各环节的操作进行了认真分析。找出主要原因如下。

(1) 由于粗苯工序不设煤气终冷塔,煤气是从水洗氨、氨分解工序中的洗氨塔直接进入粗苯工序中的洗苯塔,而在水洗氨、氨分解工序中洗氨主要是蒸氨废水吸收煤气中的氨 蒸氨废水温度偏高,导致洗苯塔内煤气温度高于洗油温度,煤气中的水分被冷凝下来进入洗油中,从而使洗油质量变差。

(2) 再生器进口过热蒸汽波动较大,过热蒸汽进口阀门开度小,进再生塔蒸汽量小,致使温度升不上去。

(3) 管式炉煤气加热系统中煤气喷嘴不合理,造成富油温度低,富油温度不足160℃。

(4) 操作不当,造成脱苯塔顶温度上升,把洗油中的轻质组 分蒸走,破坏了洗油质量。

3 稳定循环洗油质量的措施

(1) 在水洗氨、氨分解工序中,2号洗氨塔增加了低温软水喷洒,降低了煤气温度,保证了进入洗苯塔的煤气温度能控制在25~27℃。

(2) 更换管式炉煤气喷嘴,调节管式炉进空气的开度,稳定过热蒸汽量,将过热蒸汽温度提高到380~400℃,富油温度提高到180-190℃。 (3) 改进操作,稳定脱苯塔的粗苯回流量,调节蒸汽量,控制脱苯塔顶温度小于100℃。

(4) 稳定再生器进口过热蒸汽量和温度。为保证循环洗油质量,将循环洗油量的1.5%由富油入塔前的管路引入洗油再生器,通过蒸汽量的调节,再生器顶部出来的油汽及水汽的温度控制在大约190℃。

4 效果

通过实施以上的改进措施,粗苯系统的操作得到了稳定,粗苯回收率达到0.94%以上。遏制了循环洗油质量变差,为稳定生产提供了一套可行方案。建议在生产过程中,化验数据要全面、准确、快速,防止洗油恶性循环。补充新洗油时,也要采取化验手段,严把洗油质量关,杜绝新洗油质量大差,影响吸收效果。

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  • 编辑:王虹
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